噴塑流水線設備改造
噴塑流水線設備改造
為了從源頭解決VOCs排放問題,針對機械設備噴涂工藝有機廢氣治理, 很多企業噴涂車間進行了項目改造,將靜電噴漆改造成靜電噴粉項目,不但解決了 VOCs排放問題,同時也降低了綜合成本,實現了經濟效益與環保效益的共贏。

浙江某企業溶劑型涂料、稀釋劑等調配操作均在噴涂車間進行,噴漆采用靜電噴涂和手工無空氣噴涂,成品采用自然風干,風干時間較長。 2020年上半年,企業開展表面噴漆改為靜電噴粉的源頭替代工作 。
項目開展后更改為靜電噴粉工藝,噴粉房采用自動噴涂+手工補噴,粉末可做到99%回收利用,成品采用烘干處理,節約了晾干時間,實現了環保噴涂作業。
項目關鍵技術: 項目采用高效靜電噴粉工藝,做到了原輔料的100%替代,減少了尾端治理難度。
項目創新點 :采用靜電噴粉后,做到了粉末涂料的99% 回收利用 ,在VOCs削減的同時,減少了粉塵的產生及經濟成本。
技術、經濟指標 :
1、源頭替代整改前,油漆用量約為23t/a,VOCs含量為35%,稀釋劑中VOCs含量為90%。徹底改造后,改用粉末噴涂,涂料基本不含VOCs。
2、粉末回收使用,基本不存在浪費;靜電噴槍,上粉率高,工效提高;油漆渣、油漆桶等危廢處理的成本降為零;雖多出了3.4元/平的天燃氣的費用,但綜合成本能降低25%左右,真正實現了經濟效益與環保效益的共贏。
社會、環境效益:
1、全面實施源頭替代后,減少VOCs排放約16噸,從源頭上徹底解決了VOCs的排放問題,VOCs排放基本為零,符合環保要求,為綠色發展做出貢獻。
2、從整體運行來看,產品表面處理改為靜電噴粉后,產品檔次提升到了一個新的層次:產品涂裝附著力高,耐腐蝕強,光潔度好,使產品在五年內不用再做表面處理,節約客戶的成本和社會的資源,客戶滿意度大大提高,是公司產品銷售的另一大買點,也因此帶來了一批新的客戶。